na njega sam naletio kada sam trazio vise o programu ImpulseRC_Driver_Fixer koji bi trebao omoguciti fleshanje FC bez spajanja pinova bootloadera na plocici i ulazenje u DFU mod.
Pojavio mi se problem sa balansiranjem baterija, a jedino rjesenje je re-kalibracija punjača (Bantam BC6HP). Tražio sam na netu rješenje da bi mogao ući u mod za kalibraciju i naišao na open source FW - Cheali charger na github-u
Iako je već prošlo par mjeseci od kada sam napravio ovu preradu, nikako da nađem vremena da stavim slike. Prvo sam se i dvoumio da li da stavim ovdje ili pod FPV, ali mi je ipak na kraju bilo logičnije staviti pod elektroniku.
Dakle, FatSharkice koje sam nabavio od Jazavca (još jednom hvala Majk), bile su odlične, ali svaki puta kada bi ih želio koristiti morao sam koristiti stativ na koji sam stavljao prijemnik i batku da sve bude u zraku, okomito na zemlju itd.... Prvih par puta je bilo zabavno, a onda mi je to "kampiranje" lagano krenulo na živce jer je trošilo previše vremena i stalno sam vozio hrpu skalamerije sa sobom. Osim toga posebno me ubijao u pojam Sekile, koji bi samo izvadio svoje FatSharkice i stavio ih na glavu......i tako se rodila ideja.
Malo surfanja po netu da se vidi da li je izvodljivo, nabavka Boscam 5800 prijemnika (goli modul, bez ikakvih dodataka, antena, konektora, điđa,miđa...), antenskog kabla i to je to.
Na slici se vidi prijemnik(modul), kabl i DIP-ovi koje sam ugradio da mogu mjenjati frekvenciju, ili birati između ugrađenog prijemnika, ili ako poželim koristiti vanjski.
Večeras je kod mene bio Sekile u operaciji promjene MultiWii kontrolera na Dex-u kojeg smo nabavili prošli tjedan.
Također, Sekile je ranije dodao i ledice i DEX je prebrutalan.
Sa MultiWii kontrolerom, DEX je bio skoro neupravljiv, i bio ga je problem kontrolirati (kao što se vidjelo u nedelju na preljevnici). To je možda dobro za flight training, ali je tražilo previše koncentracije u ostalim situacijama.
Nakon promijene kontrolera DEX drži poziciju kao čavlom zakucan. Također prije je bio vrlo lijen u rotaciji oko yaw osi, te je promijenom kontrolera dobio na agilnosti i upravljivosti.
S obzirom da je flight test obavljen u vrtu nakon gemištacije video nije u prilogu