Nažalost nemam log tog leta jer ga nisam ukljucio (nisam znao).
Puno hvala kolegi FlyMeToTheMoon na trudu i vremenu što mi je jučer preko TeamViewera pregledao sve postavke - upload firmwara,reset svega, sve smo ispočetka postavili,kalibrirali i pripremili za slijedeci let . Sljedeći let će biti sa uključenim logom pa ćemo po tome sve znati.
Ispravke koje cu napraviti su :
1. dodavanje jos dva spoja do ubec-a na APN-u +5v i gnd (zbog pada napona,pokazuje 4,6-4,7v) zbog potrošaća gps, telemetrija i frsky (d8r-II) reciever.
2. GPS/magnet je bio na jednoj ruci - biti ce iznad APM-a na stalku cca 10cm, provjerit da pokazuje isti smjer kao i quadcoprer .
3. APM na boljoj antivibraciskoj podlozi .
Ako bude sve radilo dobro i ne bude bilo vjetra pokušat ću auto tune.
Da li netko zna ako je auto tune neuspješan i poćne toliko odstupati od početnih vrijednosti tako da quada nemogu upravljati/prizemljiti da li mogu u letu poništiti vrijednosti odnosno vratiti kao da nije bio auto tune rađen? Npr. kod naze32/flip32 se triput stisne tipka auto tune i vraća se sve na početak .
Jucer mi se desio pad , te promjene koje su bile napravljene od prije par dana kad još nisam imao gps i bolju spuzvicu na barometru su: Dodavanje nove deblje crne spuzvice i dodavanje gps-a sa magnetometrom. Alt hol je tada bio u redu ali neznam da li je to zbog gps-3dfix ili do deblje spuzvice na barometru (neznam da li apm je tada slusao gps ili baro.).
Okretanje ,bjezanje , pun gas, te nakraju pad sa 20-30m se desio nakon uključivanja auto tuna , kad je pocela borba iskljucio sam auto tune ali quada nisam uspio stabilizirat.
Imam telemetriju i pokazivao mi je dobro visinu , kad je pocelo bjezanje i moje borbe da ga prizemljim nisam stigao pogledat PC i visinu.
Kompas pokazuje pravu stranu i kalibriran je.
Failsafe na apm iskljucen (voltaza iskljucena jer jos nemam power module).
Kolega srepfler ovaj dio mi nije bas jasan, molim te objasni di to nađem: Treba provjeriti defaultse da nije slucajno ukucano nesto pogotovo zna se pogrijesiti kada je hr , uljucen, pa bude 1000x umjesto 0.1.
Molim pomoć , da li netko ima iskustva sa ovim FC?
Naime već par puta sam unistio frame kad bi prebacio na alt hold ili land , quad bi dao pun trottle i poćeo skretat . Isto tako kada bi uspio dobiti alt hold (bez da odleti i bez punog gasa gore) tada sam pokusao auto tune - rezultat ( pun gas gore i u stranu ,nemoguce upravljati , nakon borbe od 30 sec 5kg zivaca - okretanje i zabijanje u pod punim gasom ).
Neznam u cemu grijesim - kalibrirao sam esc, magnetometar ,stavio spuzvicu na barometar, kalibrirao na apm stanicu.
Stabilize (stock PID) radi ok Lotier radi ok
Molim Vas ako ima netko tko se u to razumije jer ja sam poćetnik sa ovim FC i vec gubim razum . Plaćam cugu ,cevape.
Pošto sam već uništio dvije ruke poterbna mi je pomoc oko konfiguriranja FC(flip32+) ili možda odabira/kupnje novoga APM ili NAZAmini(flesh na v2). Danima ga pokušavam uštimat ali ga samo uništavam,nikako ne ide. Prethodni mini quad 250 radi s ovim kontrolerom bezprijekorno.
Nov sam na ovom forumu makar ga pratim cca 2mj. Poceo sam sa baviti s ovim ludim hobijem prije nekih 6mj. Skupljam informacije preko yubito, eng. forumi... Sve modele u zadnje vrijeme sastavljam od nule jer mi to pretstavlja vece zadovoljstvo od kupovine gotove stvari , tako puno vise naućim i veci je gust. Zovem se Ivan imam 31g. dvoje djece i modele sastavljam iza 23h pa sve do 4h. Zivim u ZG / Jarun ,elektronicar, testiram na opteretnom kanalu kod brezovice.
Do sad sam uspjesno izradio mini Quad 250 sa flip32/naze32 , gps, osd , fpv , xiaomi yi Posledujem rc brod,par mini helia i quadova cca20$ , autica...